รายงานการตรวจสอบโรงงาน KCM Copper SX
ในเดือนสิงหาคม 5, 2015, ทีมงานของเราสี่คนไปที่ KCM ของประเทศแซมเบีย, เพื่อตรวจสอบสถานที่ผลิตโรงงานและกระบวนการทางเทคโนโลยี, เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเทคโนโลยีโดยละเอียดกับช่างที่เกี่ยวข้องของ KCM, และทำการทดสอบในห้องปฏิบัติการสถานที่, ยังกล่าวถึงสาเหตุของการใช้รีเอเจนต์การสกัดมากเกินไป เป็นต้น. สำหรับสถานที่ที่พบซึ่งก่อให้เกิดปัญหาทางเทคนิค, เรามีข้อเสนอแนะด้านล่างสำหรับความร่วมมืออย่างจริงใจของเรา:
อัน. ปัญหาการผลิตเทคโนโลยี:
- รีเอเจนต์ที่ต้องการใช้คือ M5774, มันเป็นรีเอเจนต์ Aldoxime เดี่ยว, ความสามารถในการสกัดเหล็กทองแดงที่มีความเข้มข้นสูงมีความแข็งแกร่ง, สามารถใช้งานได้ในสภาวะที่เป็นกรดสูง, แต่ความสามารถในการสกัดแบบย้อนกลับไม่ดี, เพื่อยกระดับความสามารถนี้, มันถูกเพิ่มตัวดัดแปลงมากมาย, ตัวดัดแปลงจะลดความเสถียรของรีเอเจนต์, จะถูกไนตริไฟด์เป็นอันดับแรกในกระบวนการใช้ซ้ำ ๆ, จะกระตุ้นให้รีเอเจนต์การสกัดปกติสลายตัวและล้มเหลวโดยตรงและรวดเร็ว, ส่วนใหญ่จะกลายเป็นระยะที่สามโดยมีอนุภาคของแข็งของลิซิเวียม (กรุณา) แล้วจึงสูบออกจากถังสกัด, จะถูกนำออกไปน้อยลงตามการสกัดราฟฟิเนตและอิเล็กโทรไลต์ (เราจะเห็นเฟสอินทรีย์สีแดงที่ถูกย่อยสลายที่ทางออกของราฟฟิเนต).
- PLS มีอนุภาคของแข็งจำนวนมาก, จึงมีเฟสที่สามจำนวนมากในระบบสกัด, มันจะต้องใช้รีเอเจนต์จำนวนมาก, นี่เป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้รีเอเจนต์การสกัดถูกทำลายมากขึ้น.
- เทคโนโลยีการสกัดคือ: การแยกชุดข้อมูลสองขั้นตอนสำหรับ PLS ที่มีเนื้อหาสูง, PLS เนื้อหาต่ำในการแยกแบบขนาน, การสกัดแบบย้อนกลับแบบสองขั้นตอน, ไม่มีขั้นตอนการซัก. คุณลักษณะนี้มีความสามารถในการสกัดสูง, แต่มีข้อบกพร่องดังนี้: กำปั้น, โดยไม่ต้องล้างเฟสอินทรีย์จะมี PLS อยู่บ้าง, PLS จะมีวัสดุที่เป็นอันตรายจำนวนมาก, วัสดุที่เป็นอันตรายจะถูกส่งไปยังระบบสกัดแบบย้อนกลับ, และสะสมอยู่ในอิเล็กโทรไลต์, หากมีแมงกานีสไอออนและอื่นๆ ใน PLS, แมงกานีสจะกลายเป็น Mn7+ ในระหว่างการกดด้วยกระแสไฟฟ้า, นี่คือตัวออกซิไดเซอร์ที่แรงชนิดหนึ่ง, จะทำปฏิกิริยาออกซิไดซ์ในการสกัดในกระบวนการสกัดแบบย้อนกลับ, ทำให้เกิดการเสื่อมสลายและความล้มเหลวของเฟสอินทรีย์. อัตราการสกัดสูงจะทำให้ปริมาณไอออนของเหล็กในอิเล็กโทรไลต์เพิ่มขึ้น, ลดคุณภาพของทองแดง, และลดประสิทธิภาพในปัจจุบัน.
- แหล่งกักเก็บเฟสอินทรีย์ถูกวางไว้หลังตำแหน่งการสกัดแบบย้อนกลับ, ไม่สามารถเอาน้ำที่มีอยู่ในเฟสอินทรีย์ออกได้.
- หลังจากระยะที่ 3 จะถูกนำออกและกรองเบื้องต้นด้วยเครื่องหมุนเหวี่ยงแนวนอน, ยังมีอนุภาคของแข็งอยู่เป็นจำนวนมาก, จะถูกส่งกลับไปยังระบบสกัดโดยตรงโดยไม่ต้องทำให้บริสุทธิ์อีกต่อไป, จะทำให้ระบบสกัดปนเปื้อนอีกครั้ง.
บี. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการ:
- อ้างอิงจากคำถามข้างต้น, เราขอแนะนำให้คุณใช้รีเอเจนต์การสกัด DZ988N ของเราโดยไม่มีตัวดัดแปลงใดๆ, และใช้ 260# น้ำมันตัวทำละลายอะโรมาติกต่ำจุดวาบไฟสูง, เพื่อปรับปรุงเสถียรภาพของเฟสอินทรีย์, ลดการย่อยสลายและการขึ้นตัวของเฟสอินทรีย์.
- ทำความสะอาด PLS เพิ่มเติม, ลดอนุภาคของแข็งภายใน 5ppm ก่อนเข้าสู่ของเหลวสกัด. แนวทางปฏิบัติเฉพาะคือเพิ่มสารทำให้ข้นที่มีประสิทธิภาพทรงกรวยลึกสองชุดหลัง CCD, สำหรับการทำความสะอาดเพิ่มเติมของ PLS.
- การเชื่อมต่อท่อของระบบสกัดสามารถเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้, PLS เนื้อหาต่ำโดยการแยกแบบขนาน, PLS เนื้อหาสูงโดยการแยกชุดสองขั้นตอน, เปลี่ยนการสกัดแบบย้อนกลับหนึ่งขั้นตอนเป็นขั้นตอนการซัก.
- ใส่เฟสอินทรีย์ที่โหลดลงในแหล่งกักเก็บเฟสอินทรีย์, ปล่อยน้ำที่บรรจุอยู่ในเฟสอินทรีย์แล้วปั๊มไปที่ระบบสกัดแบบย้อนกลับ, สามารถหลีกเลี่ยงการขึ้นรถไฟของวัสดุที่เป็นอันตรายได้.
- เฟสอินทรีย์ที่รีไซเคิลด้วยเครื่องหมุนเหวี่ยงแนวนอนควรถูกกรองด้วยตัวกรองแบบเฟรมอีกครั้ง จากนั้นจึงกลับสู่ระบบสกัด.
- ห้องสกัดควรปิดด้วยกันสาด, เพื่อหลีกเลี่ยงการเสื่อมสลายของเฟสอินทรีย์จากแสงแดดโดยตรง.
ค. ข้อมูลจำเพาะของหมายเลข. 260 น้ำมันตัวทำละลาย:
|
รายการ |
ข้อกำหนดด้านคุณภาพ |
ทดสอบโมธอด |
| รูปร่าง | โปร่งใสไม่มีสี | การตรวจสายตา |
| ความหนาแน่น (20องศาเซลเซียส) กก./ลิตร | 0.82 | กิกะไบต์/T1884 |
| จุดวาบไฟ (เปิด) องศาเซลเซียส | 87 | กิกะไบต์/T261 |
| เนื้อหาเกี่ยวกับอะโรเมติกส์ % | 1.5 | กิกะไบต์/T11132 |
| เนื้อหาเกี่ยวกับโอเลฟินส์ % | 1.9 | กิกะไบต์/T11132 |
| ปริมาณซัลเฟอร์ % | 3 ppm | GB/T380 |
| จุดเดือดเริ่มต้น °C | 197 | กิกะไบต์/T6536 |
| จุดเดือดสิ้นสุด °C | 248 | กิกะไบต์/T6536 |
d. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ M5774 และ DZ988N:
|
M5774 |
DZ988N |
|
| ส่วนประกอบ | อัลดอกซิม & ตัวแก้ไข | อัลดอกซิม & คีโตซีม |
| ความหนาแน่น (กรัม/มล) | 0.95~0.97 | 0.91~0.93 |
| ความสามารถในการสกัดแบบอิ่มตัว (%)(วี/วี) | 5.6~5.9 | 5.1~5.4 |
| การแยกค่า PH | 1.5~2.0 | 2.0~2.5 |
| จุดไอโซเทอร์มอลของการสกัด (กรัม/ลิตร) | 4.7 | 4.4 |
| ความเป็นกรดของการสกัดซ้ำ (กรัม/ลิตร) | 200~225 | 160~180 |
| จุดไอโซเทอร์มอลของการสกัดซ้ำ (กรัม/ลิตร) | 2.3 | 1.7 |
| ปริมาณการถ่ายโอนสุทธิของทองแดง (กรัม/ลิตร) | 2.4 | 2.7 |
| การบริโภค (กก./ตัน ลูกบาศ์ก) | 6~9 | 3~6 |
| ข้อได้เปรียบ | ความสามารถในการสกัดสูง, สามารถใช้งานได้กับไอออนทองแดงสูงและสภาพความเป็นกรดสูง | ไม่เพียงแต่มีความสามารถในการสกัดที่ดีเท่านั้น, แต่ยังมีการแยกเฟสที่ดี, ง่ายต่อการสกัดกลับ, มีเสถียรภาพทางเคมีที่ดีและมีความสามารถในการต่อต้านอนุมูลอิสระได้ดี. |
| ข้อบกพร่อง | 1. ต้องเติมสาร Modifier และ Antioxidant เข้าไปอีกมาก, ง่ายต่อการผลิตระยะที่ 3, การบริโภคจะเพิ่มขึ้น.
2. ความสามารถในการสกัดแบบย้อนกลับ, การแยกเฟสและความเสถียรน้อยกว่าคีโตซีม. |
ไม่ใช่ |
